重慶某汽車生產(chǎn)廠改造二期
改造背景
經(jīng)現(xiàn)場勘察,原有補償裝置缺乏全電流、全電壓技術(shù)理念,沒有系統(tǒng)分析負荷和功率因數(shù)變化;補償原理錯誤;投切速度跟不上負荷變化速度;電容器、電抗器質(zhì)量差,導(dǎo)致:原無功補償柜在全部投入狀態(tài)下,輸出無功電流不足(額定433A,現(xiàn)輸出216A),配電系統(tǒng)功率因數(shù)平均值低于0.9以下?,F(xiàn)場情況照片如下:
原無功補償柜元器件溫度高出環(huán)境溫度2倍以上,觀察電容器外觀已嚴重鼓包,柜體底部大量堆積了電容器滲漏的填充介質(zhì),造成電容器容值嚴重衰減且極易引起安全事故?,F(xiàn)場情況照片如下:
改造方案
我公司以“全電流、電壓”前沿技術(shù),對用戶負荷、功率因數(shù)、諧波全面測試,對常態(tài)參數(shù)、諧波、系統(tǒng)短路容量等參數(shù)及變化進行系統(tǒng)分析,與該項目一期工程類似,主要負荷有大量跨相焊機,但二期項目的諧波電流更重,為保證晶閘管開關(guān)的穩(wěn)定性,創(chuàng)新性采用“角內(nèi)共補”+“跨補”的模式,定制全新動態(tài)濾波補償裝置(510Kvar)。
改造對比
改造效果
1.降低線路損耗和變壓器損耗,減少用戶電費支出
2.降低系統(tǒng)運行電流,避免高低壓開關(guān)柜出現(xiàn)跳閘
3.保證月均功率因數(shù)達0.90以上,有效避免力調(diào)電費
4.治理諧波,減少諧波對電網(wǎng)和設(shè)備的影響,提高設(shè)備工作效率
5.裝置穩(wěn)定運行2年以上無故障發(fā)生